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電弧爐石墨電極耗損原因及其控制措施
(上鋼五廠〉
提 要
衣丈分析了電孤護石蔓電挺的耗捆原因,認為電披加面莪此占總耗捌量的50? "%,是主長原國)其次為關(guān)端耗捆,占25~4口%」再次為折斷耗損口本丈還介紹了 風內(nèi)夕卜采刖的多種騎型電+1=電機哀面水冷技術(shù)及如送管理改進操作等9項控制電 拔*U黃妁揩苑"
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—、前 言
■目前我國唱爐用的石墨魁扱,平均單耗 ^7kg/t鋼左右,対世界主蜜產(chǎn)鋼國家的乎均 水平5kg/t鋼)相比差距很大,電極消耗 對煉鋼總成本有直接影晌,
2、因此,開發(fā)新型 電U降低電極消耗,已成為電爐煉鋼的一 個重要課題本文擬從理掄和實賤上對國內(nèi) 外節(jié)約電極的主要措施作初步分折探討* tx 利電爐煉鋼的發(fā)展和HP” UHP操作技術(shù)的 迅速推廣應(yīng)用。
二.電極耗損原因
電弧爐用的石墨電極,在使用過程中引 起耗損的原因,有以下三點*
K側(cè)面鑑化
電標愉面耗損,是由于爐內(nèi)大%中的氧 與石墨作用生成CO或CO)引起的,其消耗量 要占電極總消耗的50-70>io倒面氧化速率 與電極表面溫度成非線性的關(guān)系口根據(jù)氧化 速度不同,分低溫鬣化和高溫戦化兩種“ SOOX;以下為低溫氟化很上為高溫氧化“高溫 氧化比低溫氣化快得多。此外,治煉時闔、 冶煉工藝、爐
3、渣狀況、電極在爐內(nèi)的表面積’ 爐內(nèi)七瓠及流速等對電扱側(cè)面氧化均有不詞 程度的影晌。
2*尖議耗損
宓極尖端耗損包括電極蒸發(fā).鋼水吸收. 熱剝落三個方面,’其消耗量僅次于側(cè)畫韻 化,占電極總消耗曲沾?處%
電極蒸發(fā),主要是由髙強度電弧柱體的 輻射與對流引起的。電流和電檢蒸發(fā)耗狽Z 間的關(guān)系,可用下式表示〔5
Qt = 0. 03711*
式中Qt——電極端部的蒸發(fā)速度>
I——KiKA為單位的電弧電流。
不難看出,電爐變扭器的設(shè)計是重聲的p 對于一個特定的變壓器緞定功率麗言,為了 減少電扱消耗,應(yīng)用允許的量低電流和盡可 能高的二改電壓極為甌要。此外,電極蒸發(fā) 還與電極質(zhì)董、表面溫度
4、*冶煉工藝有關(guān)。 試驗證明,蒸發(fā)速率與電極端部直徑無關(guān)。
石墨在鋼水中很容易被熔化,因此短弧 作業(yè)和電攝授質(zhì)作業(yè)會引起電極消耗的升
冶煉時,電極下端處在髙溫下*過大的 渥差會導(dǎo)致電極熱剝痣,剝落議與電扱的導(dǎo) 熱性能、熱膨脹系數(shù)、彈性萊數(shù)關(guān)系密切. 因此,在設(shè)計電極時,就應(yīng)考慮到母量減少 皚極熱剝蔣的損耗。
3?折斷耗損
電極斷裂屈于突發(fā)事故,其原因有=
① 電極要承受很大的電磴應(yīng)力,此應(yīng)力 的方向和大小交替變化,并引起電極夾持器 的擺動和電極本身的振動,當機械應(yīng)力,電 磁力和電極體內(nèi)熱應(yīng)力之和超過電極本身的 強度時,就會導(dǎo)致電極斷裂;②電孤、渣子 或鋼液產(chǎn)生的高熱梯度引起頻裁出現(xiàn)的熱
5、沖 擊,破壞了電極的若穩(wěn)定性}③操作不當(如 裝料不好、塌料、電流過大等》“④接頭的 結(jié)構(gòu)不合理.加工質(zhì)量欠佳)⑤電極本身的 聊理性能差)⑥接頭松動脫扣。
電極斷裂不但造成電極材料損失,而且 追成電爐停工,使正常操作程序中斷。
電極斷裂有接孔頂端斷裂,銷子中心斷 裂、接孔庇端斷裂三種孫式。從回收利用斷 裂電極方面考慮,接頭斷裂回收利用率堆 高,因此電極接頭的強度宜比電極本身稍 低,或采用防松膠.對減少折斷耗損有利。
三.控制電極損耗的播施
空心電扱
衣電爐煉鋼中,采用空心電極通入各種 氣休的研究工作,已有數(shù)十年的歷史,早在 血年代末,就有人提出了把固休或氣休注入 空心電極的理論,列年
6、代進行了探索性試 驗。通入的氣律,主要是氮氣,也有麺氣" 一氧化碳等其它氣體口下面只就通氫效果作 一簡述。
(1)對電弗特性的療響
在通常的電極條件下,電壓波形畸變很 大.但吹髓時,電弧被拉長且不易熄滅,電 壓液夠炒均勻二致的更為圓滑的正眩諛形變 化,且電弧有量大的穗定性和持續(xù)性,能釋 放出更高的熱量,熔化期電弧“起檸〃次數(shù)大 大減少,從而減輕了變壓器的負荷,減少了電 弧閔爍的傾向.這不但改善了爐于的電氣特 性,對提離平均輸入功率和提高生產(chǎn)率均有 重要索義*試驗證明.采用空七電極通醞平 均熔化時闔比實心電極編短5分鐘,功率消 耗平均降低4%山。
(2) 對電孤噪昔的押制
電弧待性對電能
7、轉(zhuǎn)換期產(chǎn)生的噪音類 型有很大的影響,由于電極通氨可以產(chǎn)生更 長更穩(wěn)定的電弧,使弧長變化的敏感性降低, 電弧不同熄滅,減少起弧次敷,因而大大降低 了噪音強度。在熔漬后的精煉過程中,只要通 入中等流量的氨氣.就可以維持電弧的平靜。
(3) 節(jié)帥電極
試驗證明,電極通氮,電極壽命可以提 高50%以上。原因是電極通氮,降低了電弧 區(qū)的氧濃度,從而減少了電扱的氧化消耗; 基本上消除了由石星的斷裂斯產(chǎn)生的消耗, 降低了電極的溫度
(4) 節(jié)釣?zāi)蛢翰膿?
電詵熔化金屬,電壓熔化耐火材料。當 實心電極產(chǎn)生電弧閃爍時,大部分熱產(chǎn)輻射 到爐壁和爐頂上采用通氣電極?吹氣速度 能限制電氣放電的方向,建立一條電離
8、氣體 的電弧通道或弐拄*這種電離氣柱比常規(guī)的 碳電弧更為平靜和際散,大大降低了電弧向 爐墻閃爍,降低了輻射熱的傳遞。另外,吹 弋電極還會顯著減少高速向爐瑕噴射的金展 和渣子液滴的數(shù)鳳,因此吹氣會促進耐火材 料的節(jié)約。據(jù)報道,采用空心吹氣電極,爐 頂和爐墻的壽命分別提髙9 %和12%向。
(5) 減少鋼中氣體含畳
因為高的電弧爐溫度和等離子氣流的方 向性,都有利于促使電極下面過熱鋼水上方 的水蒸汽和熬氣的離解(活潑的離解氣體易 與鋼水反應(yīng)),吹盤可把電極頂端附近的爐 氣中的氮氣、水汽去除干凈,防止裸露鋼水 受上述氣粹的影響,因而使爼氣的吸收量大 大降低,降低了胄槪罠豐務(wù)爐子其它區(qū)域 或澆注過
9、程中吸氣速站祗比電弧區(qū)內(nèi)低得 多。因此,電極通氮可以減少鋼中氣體含量, 改善鋼的質(zhì)量?如果要求冶煉氫、篦含世更 低的銅種時*電扱吹氨是一種可試用的冶煉 方法o
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第六期
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第六期
綜上所述空心通氣電扱,在理論上為 改善電爐的電氣特性、改善冶金學特性*節(jié) 約電極、節(jié)約耐火材料等方面提供了一種可 能性,但具怵采用這項技術(shù)?仍要根拯不同 容量電爐"不同規(guī)格電極進行試驗,特別是 氣體的性辰、流量*電弧畏度5皚極孔直徑 與氣體流速的恰當配合,都是取得最佳效舉 的塑要囲素。
2.漫漬電極
所謂授漬電極、就是將
10、普通的石墨電極 放在數(shù)種無機物的混合液中,經(jīng)過一定的工 藝處理,改善原石墨電極的性能,捉髙電極 抗高逼罠化、尖端耗損.柱怵破裂的能丈, 達到降低電樓消耗的且的。
蘇聯(lián)一些鋼廠將電極浸入瑚酸戒.磷破 鎂液、四硼酸鹽氯化物屮/在真空下浸潰加熱 到1弟亠1訊黙后將電極放在1JC—ISOC 下干燥-用侵漬過的電極冶煉需合金銅、 滾珠鋼、合成渣、白色剛玉零,證明浸漬電 極的性能比普適電極好口例如^Omm^極, 浸漬赴理后,電極密度提高Z 9%,氣孔率降 低H%,比電阻率降低打.1開,氧化度下降 srfi%,總消耗量降低創(chuàng)?50%^
,丄9朋年杭卅鋼廠研制了一種新的電極浸 漬方哉,在銃電滬上使用匹呪,
11、氣化度降低 19.2%,密度平均提高4.4%,比電阻率下降 5-3%.折斷次較大為減少?總消耗降低 34.86%.噸鋼節(jié)約12元左右。
3,涂層電輟
涂層電極超源于保加利亞,舐行歐美。 涂料長以鋸和碳化陡的混合物,加上適當?shù)?粘結(jié)捌,經(jīng)特殊工藝處理后*電極的電膽率 下釋*氧化速度減慢,從而改善了電極的慢 甩性能。ARMCO*司的Kansascity廠和 61廿砂“廠在筋佃mm電極上作了涂層試 凳,電極消耗降低了20%同
生產(chǎn)能力較低的爐子,釆用徐層降低砲 極渭耗的可能性也大。
涂層不足之處酋先是工藝復(fù)雜, 用料較貴,成本較離.其枕,涂層并未諛壺 電極強度,不能降低折斷次數(shù)和快途運輸中
12、的損耗」第三是夾持力較低,如果電極夾持 器卡頭是掰質(zhì)料檢,很容易與涂層發(fā)生反 應(yīng).使卡頭局部升溫或起弧損壞卡頭“杭鋼 曾仿制過涂層電極*結(jié)果因卡頭澆穿漏水而 報燈
石墨套圈水冷蔓合電扱
1貯9年,加拿尢鋼去司埃德象廠研制慮 功水昨魏合電極國口以后美國、日本*西欣 亠些國家也先后釆用
水冷電極由以下兩部分齟成*
上部足非自耗水冷金屆段用三根周軸 空心金屬管組成,中心管為進水管,兩個外 邊管之間的間隙為出水通道,內(nèi)殼及中心皆 之間的間陳與大吒相通p最綏前水送到熱焙 最高的區(qū)域o這種結(jié)構(gòu)形式可以滅輕熏量, 防比過熱和彎曲勺
下部為石墨電極消耗段。上下兩部分長 度基本相等*用水冷金屬接頭連接
13、,這樣可 以消除上接口破損,提高接口強度,明顯減 少上部柱體的破損。
CD水冷電扭的技歩要點
① 為防止電極工作時滑脫卩在中心管的 頂部,必須牢牢固定」個比夾持器內(nèi)輕稍大 的安全擋板舟
② 電扱與夾持器之間必須嵌入柔性的夬 持材料,保證夾持處緊密配合又不僮金屬管 受衙,有利改善掘網(wǎng)的描電質(zhì)量和減少電毀 的折斷g
③ 水冷段的接頭處的外面必須用保護材 料,避免水攙段在高溫下打預(yù),減少能量損 失.并確保安全
④ 為避免冷卻水干做到準確可黑” 必魏單項控制聯(lián)鎖保護,并要有備用水源, 采用過壓閥,還要有漏朮報警裝置口
⑤ 在電極升降機拘上、要安裝電按位覽 捐示器?用以控制和測定水冷段插入爐
14、內(nèi)的 深度◎
電扱在爐外組裝。為減少組裝時間*遜 &水管必須用快速接頭和專用的液壓夾具
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*占5
(2)使用水冷電扳妁謹果
① 降低電極消耗。如加拿大降<24.2— 27.9%,美國降低20%,西徳降低29. 5%等
② 提高爐蓋壽命。如美國某公司酸性爐 蓋壽鈿從右爐提高到300爐*
③ 減輕勞動強度,改善勞動環(huán)境。
5. Permtrode石墨電極系統(tǒng)
Knoxville傳鐵公司設(shè)計的Permtrode 系統(tǒng),上半部由半永久性的水冷打墨電極組 成-電極中心有一涂有不漏水的涂層的小 孔*位于中心孔的金屬管引入拎卻水*冷 卻
15、水經(jīng)導(dǎo)管和中心孔壁之闔構(gòu)成環(huán)縫返回 系統(tǒng)頂部。用其有特殊結(jié)構(gòu)的銅接頭連接 Permttode系統(tǒng)利下部的石墨電扱。在3M電 爐上連續(xù)使用Permtrode系統(tǒng)證明,可節(jié)約 電扱20%以上叫
冃前.Permtrode系統(tǒng)正與水冷電極相 競爭&
6. 永久題極
所謂永久電極,就是采用金屬陶瓷材料, 經(jīng)過特殊加工制成的水拎式陶瓷電扱。其筆 化、升華、折斷耗損極低。瑞典開發(fā)的永久 電扱在i. 51電爐使用,一根電極(陶瓷段長 500mm)使用了一年以上;1L
了.直流電弧爐
在直流電弧爐中,藝流器的負極和石墨 電極相接,正極與爐底電扳相接,石墨庖極、 金屬熔池、爐底電極和整流器形成了一個電
16、流回路?并在石墨電極和燿池間起弧■直流電 爐能減少電極消耗的原因有二* 一是石墨電 極是陰極,比作為交流電爐陽極的電極電弧 溫度低;二是宜流電爐的電極直徑雖比交流 電爐的電極粗,但貝有一根電極,其表面積比 交流電爐三根痕極表面積之和小得多,也沒 有交滾電爐三根電極乏間互相輻射的作用。
自19班年世界上第一臺直流電爐運行以 來,實踐證射直流電爐確是降低電檢消耗的 最有效方穗。德國的一臺1亂直流電爐電極 平均單耗只有L8kg/t鋼叫美國的一臺30化 普適電爐改成直流電爐后,噸坯電極消耗量 節(jié)約60%⑺,瑞典50t直流電爐電極策耗小 于2kg/t鋼叫
目前,直流電爐已在世界發(fā)達國家開始 推廣*并
17、于1昶6年法國建曲了目前世界最大 的75t直流電爐。
8. 電根表面水;令
日本中部鋼板公司200t UHP電爐*電 極直徑狗00mm,單耗貝有1- 9~N 2kg/t鋼, 除了電極質(zhì)量較好外,釆用電極表面水冷技 兀是其取得低耗的重要原因。
所謂電扱表面水冷,就星在電極夾持器 和爐蓋水冷圈處各安裝一個空心骨環(huán).環(huán)和 電極之間留有一定間隙?環(huán)上開有小孔,上 環(huán)通壓力為0, 2MPa的恒定流疑的水,下環(huán) 通具有一定壓力的氣體上環(huán)的水噴到電極 表面,沿表面下流,流到下環(huán)處,被氣體吹 成霧狀,議失在人氣中”即使有少量水下流, 也不會產(chǎn)生危險。
實踐證明采用此技術(shù)噸鋼節(jié)釣電極 0、5kg*同時由
18、于霧化蒸割的作用,使小爐 蓋壽命提高了--倍多e>此法不能減少電耗, 也不影響鋼的質(zhì)量。
9. 加弼管理,改進操作
應(yīng)當指出,降低電極消耗,不單純是技 術(shù)問題,提高電極質(zhì)量,對解決國內(nèi)當前消 耗高是個迫切需要加強重視和解決的重要問 題中此外,抑強管理*改進操作「也是很重 要的。一般講,為了降低電極消耗,在操作 方面要注意以下幾個方面I
① 通電條杵。懇量采用衙電壓低電流, 適當控制電力負荷,用超過電械容許的電流 操作*會加速端部耗損。
② 爐殼設(shè)計宜低不宜高,采用水冷爐壁、 爐蓋,配用適當規(guī)格的電極D
③ 選用優(yōu)質(zhì)電極。
④ 創(chuàng)造爐內(nèi)良好吒氛,,最好使用助#S燒 咀、密封電爐并吸塵
19、。
鞘短熔化期 <采用大電力.助燃、爐 料搭配恰當并進行預(yù)熱等措
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*占5
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199 年
底吹電弧爐煉鋼的冶金特性及現(xiàn)狀
何 平
(冶金部鋼鐵研究總撓〉
提 曼
木文分析了廉歐電孤臚萍飆過捉中席池攪拌能力牝睨〔03脫〔SJ能力琴方 面 的
冶金特世*聞述了該工藝的優(yōu)越性及在國殲的規(guī)展簡況*
一、冃:】 辰
隨著現(xiàn)代煉鋼技術(shù)的發(fā)展,各種煉鋼工 藝之間出現(xiàn)了相互滲透、相互引用的現(xiàn)彖?大 大提高了煉鋼的生產(chǎn)能力和冶金性能水平◎ 例如
20、由頂吹轉(zhuǎn)爐與底吹轉(zhuǎn)爐相第合而形成 轉(zhuǎn)爐頂?shù)讖?fù)合吹煉的煉鋼法,將LD轉(zhuǎn)爐中 頂吹氧氣法應(yīng)用到平爐煉鋼過程而形成頂吹
⑤ 強化爐外精煉,縮短精煉時間。
⑥ 盡量減少停電時闔,減少事故,提高 補爐便爐子盡可能連續(xù)運轉(zhuǎn)◎
⑦ 選用精料提高合榕率。
茲以某鋼廠対例,由于在操作上采取了 下列描施,使噸鋼電扱消耗降到4,2kg.
① 裝料順序。輕薄料一軋鋼料一生鐵一
小料&
② 爐底先加2?3%的石灰*使石灰在熔 化初期很快覆蓋鋼蔽,穩(wěn)定電流,減少堪板 上下串動狐電弧向外輻射,加速熔化。
③ 吹*U爐蓋開JL 減少水冷圈胸透氣 量*吹氧要四周吹到,不要固定一點吹,使 爐料下塌保持平衡,防止
21、電極新斷,吹氧壓 力不必太大,貝要產(chǎn)生足夠的化學熱即可, 耗M^|300m7t 鋼。
④ 配電?先用二極電壓(不用大電流大 電壓)r使電按囲下鉆小?U淇少電餵向上 孰吒平爐煉鋼法等。這些復(fù)合式煉鋼工藝的 冶金性能都比原方法有很大的提高。向鋼液 中底吹氣休,是提髙熔池攪拌能力,加速爐 內(nèi)冶金反應(yīng)*縮短治煉時間的一靜很有效的 方法。正可彌補現(xiàn)在的工業(yè)性電弧爐煉鋼過 程中所存在的這三方面缺點弋因此將底吹氣 體技術(shù)應(yīng)用于電弧爐煉鋼.就可犬大提高其 冶煉能力v H前一些國家已在積極從事這項 技術(shù)的研究與開發(fā)工作。
反射,鉆孔達到爐料高度的三分之二時, 大電流大電壓快速熔化。
⑤ 電極與水溝圏之間的
22、間諒越小越好, 兇不夾注電扱為宜,以減少火焰在爐外燃燒:
⑤電極安裝前打掃干凈只用一個插銷, 保證電極強度。
⑥ 電扱架必須平穩(wěn)可靠,適當加快電極 提升速度◎
秦考文獻
rn 上舸五廠冊究所國外金圖拈料選編^3)P3-s7 〔叮第一屆歐刪電爐禍會議滄文鹽P】朋?199 C31章峯山武電爐》198SNo5 P24—28
and Steelmaker,1? TSSGNoS P3E ?39 C5)冶金部UHP協(xié)調(diào)組電弧爐滬外鞘煉技術(shù)通 舐 1987 No9 P4?26G
C6J吳掘明、車世家 G電爐%19B5 No6 F40?壯 [7] F. B Spivey 和 E? G, Mue Iler 盤長城 按術(shù)耳IS86 No2尸刊?60