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1、環(huán)錘式碎煤機振動改善 設(shè)備型號為HCSC1 0,出力1 0 0 0 t/h。此設(shè)備小修后出現(xiàn)振動增大現(xiàn)象,維修時更換了隔振器,軸承,環(huán)錘并對磨損的卡盤進行了堆焊處理。補焊過的卡盤 一、設(shè)備概況 二、第一次檢測 碎煤機自由端振動垂直方向和水平方向振動分別達(dá)到了1 3 .4 8和1 5 .2 5 mm/s,均超過危急值。 頻譜圖中顯示1 X為主,碎煤機自由端水平方向振動達(dá)到1 2 .7 6 mm/s,垂直方向振動達(dá)到1 2 .8 2 mm/s。垂直振動高是由于彈性支撐剛度不均造成的。時域波形正弦波清晰可見,并含有不對中特征。DW沖擊不高大,顯示軸承問題不大。 碎煤機驅(qū)動端軸承DW值達(dá)4 0 .5
2、5 g顯示沖擊較高,該點軸承存在磨損。 碎煤機自由端頻譜圖碎煤機自由端時域波形 碎煤機自由端DW譜圖碎煤機驅(qū)動端DW譜圖 三、分析結(jié)論及設(shè)備改善 綜合以上情況分析認(rèn)為:碎煤機的主要問題為不平衡及不對中問題,建議先對該碎煤機進行動平衡校正。 驅(qū)動端配重位自由端配重位 經(jīng)過上述平衡矯正后,碎煤機自由端振動降低明顯。測試發(fā)現(xiàn)還存在對中角向偏差,現(xiàn)場測量隔振器壓縮量差別較大且安裝位置未按安裝圖紙布置執(zhí)行,載荷分布存在偏差。電機自由端振動出現(xiàn)大幅增長,現(xiàn)場振動體感明顯。由于隔振器的安裝存在缺陷不足,造成基礎(chǔ)支撐剛度分布不勻。臺板支撐剛度不足和不對中的存在,使設(shè)備運行時的各種激振力產(chǎn)生的振動在電機自由端表
3、現(xiàn)得突出。 當(dāng)時A碎煤機正處于待修狀態(tài),還需B碎煤機維持生產(chǎn)運行,不具備全面調(diào)整檢修條件。在現(xiàn)場分析振動特征后,決定采取臨時措施,即在電機自由端加裝頂絲和橡膠襯墊以減小振動影響,保證設(shè)備安全運行。 隔振器壓縮參數(shù)輔助支撐 四、第二次檢測 第二遍檢測,電機底座加支撐后振動明顯減小,頻譜中主要表現(xiàn)為2 X成分偏高,機器對中存在偏差。碎煤機驅(qū)動端軸承解調(diào)譜中有較高的0 .4 2 X(FT) 成分和6 .2 5 X(BPO)成分,DW中幅值較高達(dá)到了6 3 .8 3 g,軸承出現(xiàn)磨損。 碎煤機驅(qū)動端頻譜碎煤機驅(qū)動端解調(diào)譜 實施了上述臨時措施后,B碎煤機整體振動明顯降低,運行比較平穩(wěn),解決了報警、跳機等故障現(xiàn)象的發(fā)生。碎煤機驅(qū)動端DW圖