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1、干式蒸發(fā)器的泄漏原因
干式蒸發(fā)器的泄漏原因
2015/06/02
《化工裝備技術(shù)雜志》2015年第二期
1泄漏原因分析
打開殼程出水端管法蘭,從管口處發(fā)現(xiàn)在換熱管間夾有較多的顆粒物,取出后判斷是焊渣。T2紫銅管具有優(yōu)良的導(dǎo)電性﹑導(dǎo)熱性﹑延展性和耐腐蝕性,低溫強度好,所以常用于制造換熱設(shè)備(如冷凝器、蒸發(fā)器等),但是為確保最佳的換熱效果,一般在滿足強度的條件下,T2紫銅管的壁厚都取得較薄,這4臺螺桿機組干式蒸發(fā)器的T2紫銅管壁厚僅為1.2mm。綜上所述,蒸發(fā)器泄漏的主要
2、原因是焊渣隨水流對換熱管外壁形成間歇性或持續(xù)的摩擦沖刷,使得換熱管受損,當(dāng)劃痕積累到一定程度,便造成管壁破損,蒸發(fā)器發(fā)生泄漏。此時,因管外水壓大于管內(nèi)蒸發(fā)壓力,水便竄入蒸發(fā)管內(nèi),影響液相R22蒸發(fā),蒸發(fā)壓力下降。當(dāng)進入蒸發(fā)器內(nèi)的水積聚到一定量時,易被帶入到壓縮機頭,對設(shè)備造成嚴(yán)重危害。
2解決辦法和預(yù)防措施
(1)因泄漏的換熱管未達(dá)到蒸發(fā)總管的10%,所以采用堵管的方法進行消漏,再通過保壓法確認(rèn)泄漏點消除后,采用加熱器加熱、壓縮空氣吹掃去除換熱管內(nèi)水分。檢查標(biāo)準(zhǔn):管內(nèi)吹出氣體無白色或用白色濾紙擋在空氣出口處一端,3~5min內(nèi)紙上無污物無水漬即為合格。(2)拆除冷凝器至蒸發(fā)器連通管,并將其
3、管內(nèi)水分及油污清除干凈,兩端用薄膜封閉備用。(3)冷凝器出口處加盲板(盲板需帶短接管,以便連通氮氣或者連通至真空),抽真空1h后加氮氣至0.3MPa,同時用1500kW碘鎢燈進行烘烤加熱,多次循環(huán),至出口氣體無白色或用白色濾紙擋在空氣出口端,3~5min內(nèi)紙上無污物無水漬即合格。(4)膨脹閥邊上噴液管也需進行吹氣除水處理(閉式反吹、開式正吹)。(5)壓縮機線圈用電熱帶繞上后加熱除水(電熱帶500W,每根3~4m),加熱除水時壓縮機進出口管應(yīng)拆除,利于水分排出。避免壓縮機頭整體拆檢,縮短了檢修時間。(6)蒸發(fā)器維修后,殼程保壓2h,壓力為0.8MPa,并在保壓過程中經(jīng)常用皂液進行查漏。殼程保壓2
4、h后無泄漏,再進行管程保壓,保壓時間24h,壓力為1.4MPa。經(jīng)過上述處理,4臺干式蒸發(fā)器逐臺完成了漏點消除,并對進水的壓縮機頭、冷凝器等進行了維護,投運后機組運行較穩(wěn)定。
為避免此類事件再次發(fā)生,建議采取以下預(yù)防措施:(1)在蒸發(fā)器進水端加裝管道過濾器,定期檢查清理,防止鐵屑等異物進入蒸發(fā)器。(2)低壓報警設(shè)置值可提高100kPa(1bar),按機組說明書要求,正常的設(shè)置如圖3所示。圖3中A值150kPa(1.5bar)是動差,B值500kPa(5bar)為復(fù)位值。也就是說,在停機時低壓值不到500kPa(5bar),低壓報警不能復(fù)位(即開機前,若低壓值小于500kPa(5bar),機組
5、無法啟動)。廠家一般將報警值設(shè)為4-1.5=2.5bar(250kPa)。當(dāng)?shù)蛪旱陀?50kPa(2.5bar)時,延時10s就會報警。但將低壓力報警值設(shè)為350kPa(3.5bar)更為保險,如果出現(xiàn)內(nèi)漏的話,可提前發(fā)現(xiàn)進行預(yù)警,降低由于泄漏對設(shè)備造成的危害。
3結(jié)語
該公司公用系統(tǒng)的螺桿冷水機組無外界腐蝕介質(zhì)的影響,原運行狀況一直正常。但在前一時期進行了工藝改造,管道焊接施工過程中焊渣未及時清理,改造后管道清洗吹掃也不徹底,造成焊渣停留在循環(huán)管道中,并隨水流運動進入蒸發(fā)器內(nèi)。由于蒸發(fā)器內(nèi)換熱管間的間隙較小,焊渣易被截留在換熱管縫隙之間,并隨水流運動,對換熱管造成沖刷和磨損,最終導(dǎo)致薄壁換熱管破損泄漏。為避免類似事故再次發(fā)生,本文還提出了針對性的預(yù)防措施。
作者:江波單位:浙江昱輝陽光能源有限公司六廠
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