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1、親歷A300飛機副翼作動筒聯(lián)接軸拆卸過程
文/劉樹振(南航大連飛機維修廠)
飛機持續(xù)適航說到底就是在不斷的發(fā)現(xiàn)故障, 排除故障,使飛機始終處于正常運行狀態(tài),
以保證飛行的安全。我們機務維修人員每日的航前 、航后、R檢、A檢、C檢等,都是圍
繞飛機能持續(xù)適航在努力工作。多年來工作實踐,使我體會到:故障不怕多,不怕難,只要 認真對待,細心研究都能找到徹底排除故障的好辦法。比如,空客A300B — 2327飛機副翼 作動筒的聯(lián)接軸的拆卸過程就是一個很好例子。
2006年11月28日,我公司空客A300 B — 2327飛機右副翼藍系統(tǒng)作動筒卡阻,ECAM 顯示:藍系統(tǒng)工作不正常,采用黃系統(tǒng)
2、在工作。說明主系統(tǒng)有故障了。為了排除這個故障先 后用了一個多月的時間,主要是圍繞有故障的作動筒 如何拆下在工作。一時拆下固定作動筒 下端的聯(lián)接軸 成了難題。經(jīng)過多次努力,終于在2006年12月31日排除了,使這個故障沒 能跨進2007年的門坎。
在飛機維修 中,拆拆卸卸 本是平常的事,但在這簡單的操作中卻蘊含著無限 的科學知識, 也包涵著很深 的基礎理論和實踐經(jīng)驗,拆卸這個軸就說明了這一點。副翼作動筒裝配示意如
(圖1),它的下端是球形軸承接頭,用一個直徑34毫米的聯(lián)接軸把它連接在副翼的 支座上。 本來,拆這個作動筒是 有一套常規(guī)的辦法的,空客公司也 提供了一套正常的拆卸工 具如(圖 2)
3、。首先,機務人員 按照維修手冊的規(guī)定和拆裝程序進行,也對拆卸的部位噴涂了松動劑, 當把拆卸工具裝上后,開始用力,感覺很吃力,以為是施力不夠,再加力,結果直徑M8mm, 長130mm的拉桿被拉 斷了,開始我們以為拉桿強度 不夠,于是又加工了兩根45號鋼的, 還是被拉斷,再加工兩根材料是40CrNiMoA的,經(jīng)過熱處理,結果還是被拉斷了。用其他 常規(guī)辦法拆卸,都因操作空間狹小,不能施使。這先后五次進機庫,拆了五次,用了一周的 時間,故障沒有排除,還是用黃系統(tǒng)工作,參加應急飛行。那如何拆下這個聯(lián)接軸呢,成了 個大難題。
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拆下聯(lián)接軸
M8拉桿
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圖2拆卸工具
2327飛機執(zhí)行了幾個航班后,公司決定停場,專門解決這個問題。廠里匯集了維修廠有經(jīng)驗的技術人員進行現(xiàn)場研究,也請來加工廠的工程 師協(xié)作,決定制作了一套專用夾具如
5、(圖3)。該個夾具是用一根40毫米的軸加工成正反扣螺紋,調節(jié)兩臂的間距,卡在副翼支 座上,再用一根M30 X 3.5的螺桿作頂桿,試想用頂?shù)姆椒ㄊ孤?lián)接軸 退出球形軸承。當夾具 做好,拿到飛機上用時,給M30的螺桿施頂力,按理這個軸應該松動,但它還是紋絲不動, 再加力,再加力,這時力臂在500 mm處,外力已達到50 kg o可聯(lián)接軸不但沒動,夾具的兩 臂卻變形了,M30的螺桿是前進不了,也退不回來。結果,聯(lián)接軸沒拆下,夾具卻卡在副 翼作動筒 上下不來了,只好宣布第六次拆卸失敗了。我們又花了兩天的時間把這個夾具從飛 機上拆下來,不然怎么飛行呢。為了應急航班,這架飛機又帶著藍系統(tǒng) 的故障再次上天。
6、
在這期間,我們認真分析了幾次失敗的原因:為什么沒能拆下這個聯(lián)接軸。難 道就是 很難嗎?我們帶著這個問題,查看了圖紙和飛機上的位置,仔細研究了這個 軸與副翼作動筒 球形軸承的裝配關系,認真分析了幾次拆卸失敗的原因,并對這個軸所承受的軸向力進行了 初步計算和判斷,從受力分析看,我們認為有三個問題:一是空客提供的正常工具中的拉桿 拉力不夠。二是特別制作的夾具給聯(lián)接軸的軸 向力Fy,是想讓它作有用的功,結果M30螺 栓所產生 的軸向力Fy不夠,端面圓周徑向力Fx增大了,螺栓的端面產生的干摩擦力卻消 耗一大部分功率,不但沒頂動聯(lián)接軸,反而使頂桿端面與被拆的聯(lián)接軸的 端面產生摩擦和擠 壓,造成端面翻邊
7、,頂桿的三角螺紋也變形。被拆的聯(lián)接軸的 頭部螺紋也被擠壓變形。當再 加力時,在反作用力下,斷面為38 X 32 mm2的兩支臂開始彎曲變形。聯(lián)接兩臂的直徑40毫 米的桿也彎曲變形了。三是這個工具的橫桿是雙向螺紋,兩臂的同心度不好保證。針對這三 個問題,我們用反推的辦法對這些工具的受力情況進行判斷,認為:
第一能將M8的拉桿拉斷的力是:
F x w
M30 X 3.5
材料 40CrNiMoA, 熱處理HRC48 , 抗拉強度 取6 b=60 kk /mm2 拉斷力 Q^6b X d2/4 n =2050
第二能使M30螺桿鍴面產生擠壓變 形的力是
材料 30 號鋼 6 s=20 k
8、k / m2 , W 也 8000 kk
圖3
第三能使用38 mm厚鋼板做的兩臂產 生變形,它的反作用力一定很 大,材料10號熱軋鋼板,屈服 極限是6 s=10 kk / m2變形 的力距約在M也15000 kk . m 受力分析如(圖3) 由以上分析我們判斷,副翼作動 筒的聯(lián)接軸與球形軸承的結合力約在 8000 kg以上。想要拆聯(lián)接軸, 給予的軸向力應在10000 kg以上,力矩不少于15000 kg .m才 行。
因此,要拆卸這個聯(lián)接軸,必須設計新的專用工具。具體的設想是:給予大螺栓的軸 向力要足夠大,徑向力要減小,支臂本體強度要大,不能變形,外形與副翼支座及周邊結構 不要發(fā)生干涉
9、,防止損壞 飛機其他結構件,專用工具的工藝性要好,便于加工,焊接不能變 形,還要保證同軸度。我們對主要件一一頂桿進行了受力分析和強度計算(圖4)。
因為拆軸需要頂桿的軸向力Fy要達到10000 kg以上,采用方形螺紋最好,方形螺紋承 受軸向的推力較大,沒有自鎖,初步設計選用28 X 4的方形螺紋,其螺紋升角3.37 0。主要
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是對絲桿的推力(頂力)進行計算,把這些參數(shù)代入公式,進行校核驗證,所求得的軸向力 是否達到預想的參數(shù)。如圖所示,根據(jù)平 衡條件,頂桿中心線的力矩為零,故軸向 力Fy為:
10、
QL
do /2 tg( a + 3 )+r tg ①
式中Fy —
-軸向力(頂力)(kk)
Q -
原始作用力(kk)
L —
——力臂(伽)
d o -
方形螺紋中經(jīng)(伽)
a
螺紋升角
3
螺紋處摩擦角
0
-螺桿端部與工件的摩擦角
r
螺桿端部與工件的當量摩
擦半徑(mr)i
3= 0 0也0 (采用止推軸承滾
當 Q = 25 kg L = 350 伽 d 。= 24 伽 a= 3.5 動摩擦)r =26伽(止推軸承中徑)時,
25 X 350
Fy = ? 13257 kg
24 - 2 X tg (3.5 + 0) +26
11、tg0
為了減小工具中的頂桿端部對工件摩擦部位的圓周力(徑向力)Fx ,我們在端面加上平面
止推球軸承,使平面的干摩擦變 成滾動摩擦,而滾動摩擦系數(shù)是f=0.003 ,端面的摩擦力比 干摩擦力降低100倍。因此在計算時,對Fx的徑向力的摩擦角暫可以忽略不計,摩擦角e 設想為零。而方形螺桿所傳遞的力的效率可以到達n = 70 %。根據(jù)這些計算,給聯(lián)接軸的 軸向推力(頂力)至少在Fy - 10000 k g以上,這個參數(shù)是比較理想的。頂桿的材料選用 40CrNiMoA,熱處理HRC4& 52 ,強度可以大大提高。根據(jù)反復計算,我們設計制作了新
工具。照片圖5。
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12、
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圖5
2006年12月30日,加工廠按圖紙的要求,把工具基本做好。我們拿到飛機上配合,修 整,使它與飛機其他結構部位不發(fā)生干涉,運行自如。另外考慮在拆卸過程 中是否會損傷作 動筒接耳和其他部位,我們又做了一些輔助工作,噴涂了松動劑等。由于一切都準備比較好, 想的比較周全,便開始拆卸。我們 把工具與副翼作動筒聯(lián)接軸的 支架部位結合好,開始施力 拆卸。當在力臂處用了大約25 kg的力時,沒有感覺螺栓有松動的現(xiàn)象;再加到40kg力時, 頂桿的六角頭卻滑脫
13、了,這個頂桿頭部沒有進行熱處理,無法工作??梢娺@個聯(lián)接軸與球形 軸承的結合力太大了。于是我們 又連夜加工了兩根頂桿,材料是40CrNiMoA,熱處理硬度為 HRC48第二天,我們用新的頂絲桿,使用了大約40Kg左右力的時候,就聽到“咔”的聲音, 感覺固定作動筒的大 螺栓開始有些松動了,說明這個工具好用,經(jīng)過大約50多分鐘分步工 作,終于在12月31日下午5點鐘將這個大螺栓拆下來了(緊張的心一下子放松下來了,高興 自然不必說了)。
我們隨后換上新的作動筒。使飛機的副翼的 籃系統(tǒng)恢復了正常工作.2327飛機又可以安 全飛行了。就此歷時一個月,困擾我廠維修人員的故障終于 徹底的排除了。
圖6
14、
當拆下這個聯(lián)接軸(圖6) 一看,與作動筒球形軸承結合的部位銹蝕相當嚴重,銹蝕面
積達到75%以上,腐蝕深度最深的達0.2 mm。結合部的阻力增大了,就給拆卸增大難度,難
怪用正常的工具無法拆下來。空客A300B- 2327飛機自1994年12月7日投入運營,已飛行 26600小時,做過8C檢,屬于老齡化的飛機,從查閱資料看,右副翼籃系統(tǒng)沒有更換過作 動筒,這個軸很可能自飛行以來沒有被拆卸過。它的材料是美標SA3120合金鋼熱處理后的 抗拉強度d b=130 kg / mm2以上.與球形軸承連接的部分表面鍍硬鉻。是過渡配合,聯(lián)接著副 翼和作動筒,受力是很大的。由于這個軸長時期在作用力
15、與反作用力下工作,它的表面鉻層 受到擠壓,而產生脫鉻現(xiàn)象,露出本體,便產生電偶腐蝕,開始生銹。本來軸間的摩擦系數(shù) f - 0.02左右,但生銹后摩擦系數(shù)可以高達f = 0.6?0.7。因此不采用強大的軸向推力(頂 力)是克服不了這個摩擦力的。難 怪使M 8的拉桿被拉 斷,M 30的螺桿的端面擠壓變形,
聯(lián)接軸拆不下來。
這個故障的排除,雖然時間很長,費勁周折,但還是被我們解決了,保證了飛機的安全, 提高了飛機的可靠性??湛虯300飛機類似的部位很多,這樣的問題可能還會發(fā)生,是值得 我們認真對待的。這個事實再次告訴我們:認真分析是徹底排除故障的前 提,機務維修人員 的知識和才干是在不斷排故中積累的。只有不斷的學習,不斷的總結,才能提高技術水平, 為民航的安全作貢獻.
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